烧结厂 | 多措并举降成本、深挖潜能增效益
发布日期:2017-09-15   
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为减少外购烧结矿用量,根据集团公司安排,8月中旬由烧结厂制定方案并实施在竖炉试验生产具有一定碱度的低酸性球团矿。
竖炉现所生产产品为酸性球团矿,这在同行业中没有成熟的生产经验可借鉴。为此,烧结厂不等不靠,在公司领导的带领下,多次组织相关人员召开开生产前技术准备会议,确立实施方案。
为保证试验有序推进,烧结厂从生产工艺到重点岗位操作都做了严格规定。要求,竖炉作业区在生产前对铁精粉的粒度、水份做好检测记录,为膨润土的添加及烘干机温度的调整提供好参考数据。配料岗位要确保铁精粉、添加剂流量的准确、稳定,作业区要随机人工跑盘进行监督。烘干机掌控好燃烧室温度,尽最大努力满足造球所需水份。加强造球操作水平,操作人员要对物料的变化,生球的变化随时进行调整,生球粒度控制在10——16㎜之间。竖炉燃烧室温度初步控制在900℃,随生产运行情况再做适度调整。为减少生球进入炉内爆裂,要求烘干床烘干面要保证在1/3以上,1/2以下,布料料层适中,以不露篦脊为准。要求布料工根据炉况、生球质量,及时准确调整各热工参数,以达到最佳炉况运行需求。同时,烧结厂对试验生产低酸性球团矿时所存有的风险进行了评估,并制定了相关应急处理措施,下发至班组长及各岗位进行学习。
经全烧结厂职工共同努力,自8月23日试生产低酸性球团矿以来,球团矿碱度由原来的0.15%左右已提高到现在的0.34%,达到了预期设定值。